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智慧共創(chuàng) 改善同行--7月最佳改善提案分享
[ 時間:2025-07-25 查看:319次 作者:管理員 ]
轉(zhuǎn)眼間,六月已悄然落幕,七月如約而至?;厥走^往,我們以汗水澆筑成長,在挑戰(zhàn)中錘煉韌性;展望未來,我們以熱忱擁抱希望,用行動書寫新章。曾經(jīng)的忙碌終成積淀,未來的藍(lán)圖正待揮毫。愿七月的每一次努力都能化作金秋的碩果,愿你我以更堅定的步伐、更從容的心態(tài),在時光的卷軸上鐫刻屬于自己的精彩。接下來,讓我們共同回顧七月那些值得銘記的閃光時刻!
小片模導(dǎo)料板優(yōu)化----蓋板模具部 戴小明
改善背景:在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,沖床易產(chǎn)生壓印現(xiàn)象,且因行程設(shè)計偏短,導(dǎo)致員工使用吹氣清理廢料時效率低下。
改善措施:在壓料板下方按模具壓印高發(fā)區(qū)位置銑削導(dǎo)槽。
改善效果:人工吹氣清理時間縮短30%,通過定向?qū)Я飨牧隙逊e,壓印不良率可降低50%,提高連續(xù)作業(yè)穩(wěn)定性。
改善前 改善后

A31沖床加裝預(yù)斷措施----設(shè)備管理部 劉旭
改善背景:沖床出廠設(shè)置存在嚴(yán)重缺陷,缺乏預(yù)斷控制功能,且連續(xù)模式下無法緊急停止,導(dǎo)致設(shè)備故障率增加30%。
改善措施:沖床加裝計數(shù)與上死點(diǎn)預(yù)斷功能。
改善效果:直接提升15%以上的產(chǎn)能,實現(xiàn)安全與效益的雙重優(yōu)化。
改善前 改善后

28聯(lián)贏極柱焊發(fā)黃、熔邊改善---- 設(shè)備管理部 高勇
改善背景:聯(lián)贏老設(shè)備,沒有圖形界面,G代碼中圓尺寸偏差每次抄線無法保證圖形一致性,難以匹配焊接參數(shù),發(fā)黃深坑焊洞等缺陷比例高達(dá)4.5%。
改善措施:通過G代碼公式推導(dǎo)優(yōu)化圓尺寸控制。
改善效果:有效解決焊接發(fā)黃及熔邊軌跡異常問題。該方案已在實際應(yīng)用中驗證有效,同步推廣至45、29聯(lián)贏極柱焊接機(jī)臺。
改善前 改善后

新28鉚釘吸塑盤改善----工藝工程部 張春
改善背景:老28鉚釘吸塑盤因鉚釘朝向與新28鉚釘上料方向不一致(需人工旋轉(zhuǎn)90°才能適配自動線),導(dǎo)致上料效率降低并影響自動線產(chǎn)出。
改善措施:優(yōu)化28鉚釘吸塑盤結(jié)構(gòu)。
改善效果:鉚釘朝向與自動線設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)方向完全一致,從而消除人工旋轉(zhuǎn)90°的步驟,實現(xiàn)吸塑盤直接匹配自動線上料,提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)能穩(wěn)定性。
改善前 改善后

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